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兴龙轮毂节约结硕果
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添加时间:2009-7-16 16:22:00
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    秦皇岛兴龙轮毂有限公司通过研发创新、技术改造,推动节能减排工作的开展,不仅为企业节约了大量成本,还增加了可观的经济效益和社会效益,促进了企业的健康发展。
    记者在公司的卫生间内看到,在水池旁有两个水龙头,一个是自来水而另一个水龙头上标有“非饮用水”。公司设备动力部经理叶苍告诉记者,这是该公司将工艺上的纯水,留存转为公司内部可供洗手、冲厕所等用途的非饮用水。按照以前的工艺流程,3吨自来水只可产生1吨纯水,剩下的2吨浓水就被白白地排放掉了,而浓水只是含杂质较多的自来水,采取节水措施公司每天即可节省700吨自来水,年节省资金约70多万元。而这只是公司众多节水项目中的一项。该公司通过自主研发,投资80多万元生产出工艺冷却水循环利用系统,该系统在用热水给槽液加热过程中,将工艺冷却水循环使用。系统自今年2月份投入使用以来,已在3条生产线上应用。据项目负责人介绍,现在每24小时即可节水500吨,每天可节约资金5000元左右,投入资金年底即可收回。
    作为同行业中技改领域的佼佼者,兴龙轮毂有限公司在工艺流程上下大力气,自我攻关。天然气为公司生产上的主要原料,由于其存在用量大、价格高等特点,公司针对此问题设计制造出较具针对性的余热利用回收系统,在技术上将熔炼炉外排的尾气余热加以利用,改造后每天可节省400多立方米天然气,年节省资金50余万元。在冬季供暖方面,公司将原有给轮毂降温的热水,经过换热机组给风加热,直接可供公司内部2.6万平方米取暖,仅此一项每年可节省510吨标准煤,折合人民币140余万元。
    目前,公司正积极寻找相关渠道,申请工艺冷却水循环利用系统及余热利用回收系统技术专利,用以推向其他行业领域。